曾海荣在工作中处处以身作则,严于律已,让车间的同事敬佩不己。2004年,车间发生了一起违章操作事件,尽管此次操作因及时采取了有效措施未造成事故,可他却毅然向上级部门递交了事故报告,并主动承担了责任。回到车间,他除了在公告栏上张贴启示予以警告,严厉处理当事人外,还对自己及其他几位主要责任人进行了经济处罚。
与工作不同,生活中的他却是工人的“贴心人”。每逢车间员工有困难,他总是给予无私帮助。车间工人魏波家里着火,损失很大,他知道后带头组织车间捐款,帮助魏波重建家园。哪位员工不能上班,他都主动顶替开车。
漆包二车间是公司的“心脏”。为了更好的了解设备的性能,他抓住一切时间跟着厂家安装设备师傅请教。下班的时候,他就看资料,面对大量的专业术语,不明白就上网查,在掌握大量技术知识的基础上,他将设备蒸汽发生器进行改造。不但提高了设备的使用寿命和稳定性,还节约了装置加热装置和维修制造费用,每年可节约电能50万度。
2006年年初,漆包二车间全年财务收支计划指标经公司确定后,曾海荣立即组织相关人员制定了《班组考核办法》,通过科学的测算,将产值分解到3个班组,同时还敲定了材料的消耗指标。实行双项考核,仅2006年,就为公司降低生产成本80万元。
铜材市场行情不稳,而且原材料紧张,一直是从事铜材加工企业的难题。如何克服这样的困难,利用有色金属铝进行代替,也一直是曾海荣默默钻研的课题。他白天工作,指导生产,晚上向老师傅请教、上网查有关资料,经过两个多月的准备,他终于完成了相关的基础工作,只相关数据就达40多页。2006年,他利用现有的铜漆包线设备试拔铝线。在刚开始的试验中,经常出现断线、漏漆等问题,针对出现的问题,他通过更换模具、漆、拉丝剂等进行试验、对比,并形成记录。经过三个多月的试验,铝漆包线开发成功,并得到广大客户认可。仅2007年,就为公司创造经济效益300多万元。
(杨跃峰)